故陣分析首先必須透徹研究該系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)、運動形式、電氣控制部分原理及機械傳動原理,綜合考慮機電兩方面的因素,理清思路,采取得當(dāng)?shù)姆治龇椒ê驼_的測試手段,才能盡快找出故障原因以確定相應(yīng)的對策。
應(yīng)按機械故障分析與排除;電氣故障分析與排除的順序進(jìn)行。而在電氣故障分析與排除中,則應(yīng)先進(jìn)行軟件故障的分析與排除,*后進(jìn)行硬件故障的分析與排除。主I機械故陣的分析與排除對于機械部分,開機后首先應(yīng)手工編制幾個簡單圖形的加工程序,由鍵盤輸人后,觀測執(zhí)行結(jié)果。
通過檢查機械變速機構(gòu)、調(diào)整齒隙補償偏心套、對調(diào)步進(jìn)電機等,很快排除了Y軸換向時出現(xiàn)跳動毛刺的故障。檢修過程。但其余故障依舊。既然機械部分故障已排除,怎么還會在X軸負(fù)向出現(xiàn)失步甚至停步現(xiàn)象經(jīng)用水平儀測試水平導(dǎo)軌和垂直導(dǎo)軌發(fā)現(xiàn),橫梁導(dǎo)軌本身存在一定的安裝傾斜度(左高右低,即X軸逆向高而正向低),割矩頭在X軸逆向進(jìn)給接近換向時,由于此時Y軸進(jìn)給量大,X軸進(jìn)給量小且又處于爬坡狀態(tài),若驅(qū)動力矩小,則很有可能出現(xiàn)失步甚至丟步現(xiàn)象。
由以上分析可知,因為橫梁導(dǎo)軌的傾斜度在安裝時就存在,所以X軸逆向失步甚至停步并不是導(dǎo)軌傾斜所致。電氣系統(tǒng)故障的分析與排除對于CNC一4A數(shù)控氣割機而言,機械部分、電路硬件相當(dāng)于四肢和軀體,而系統(tǒng)軟件和加工程序則相當(dāng)于機床的頭腦和心臟。因此,電氣系統(tǒng)故障的分析與排除則顯得至關(guān)重要。
軟件故障的分析由于數(shù)控氣割機切割圓弧板料采用圓弧插補程序,故通過采取脫離副切割頭以減輕負(fù)載、提高驅(qū)動電壓以加大驅(qū)動力矩兩項措施,然后手工編制圓、直線以及圓弧與直線的組合程序,通過鍵盤輸人到隨機存儲器。
加工結(jié)果表明,故障暫時消除,說明系統(tǒng)管理程序及應(yīng)用程序正確,這就迅速排除了CNC一4A系統(tǒng)軟件引起故障的因素。分析及檢修流程如。但聯(lián)結(jié)副切割頭后故障依然存在,這說明故障在系統(tǒng)板以外的硬件部分。
硬件電路故障分析由以上分析過程和測試結(jié)果可以看出,系統(tǒng)板、CPU、系統(tǒng)程序、用戶加工程序、電源電壓、光電機等均工作正常,故障產(chǎn)生的部位很有可能在微型機I/o口至步進(jìn)電機之間的電路部分。從電路可看出,280一Plo口輸出的三相脈沖經(jīng)反相器、光電隔離、電壓放大、功率放大后送至步進(jìn)電機的相應(yīng)繞組。對這部分電路的分析,首先著手測量各部分直流電壓及靜態(tài)工作點,使其正常,然后運行手工編制的加工程序,用示波器或電壓表測量檢測流程如所示。
對于X軸通道而言,當(dāng)PAI口輸出高電平時,對應(yīng)TS管集電極應(yīng)為高電平。可測量結(jié)果顯示該管集電極電壓卻明顯低于其余兩相,致使場效應(yīng)管溝道開度不夠,該相繞組電流減小,從而導(dǎo)致X軸步進(jìn)電機驅(qū)動力矩下降。更硬件故障檢查流程圖換該管后,聯(lián)結(jié)副切割頭,重新運行手工編制的加工程序,系統(tǒng)恢復(fù)正常,不僅消除了曲線加工過程中的直線段,而且X軸步進(jìn)電機的運行聲音也恢復(fù)到正常狀態(tài)。
小結(jié)由以上對CNC一4A數(shù)控氣割機這一特殊故障的分析可以看出:數(shù)控機床是典型的機電合一產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,自動化程度較高,因而該類機床在運行中出現(xiàn)的故障形式各異、錯綜復(fù)雜,這在一定程度上使其運行維護增加了難度。本文介紹的對這一特例故障的分析方法可推廣到一般情況。