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軋輥車床的技能改良和使用

作者:天乙數(shù)控機床時間:2022-01-04810次瀏覽

信息摘要:

電氣改造部分及數(shù)控系統(tǒng)電氣改造部分主要是將舊的電氣控制系統(tǒng)更換為全套SIEMENS電氣控制系統(tǒng)和安裝全新的數(shù)控刀架控制系統(tǒng)。本機床數(shù)控系統(tǒng)采用西門子SINUMERIK802D系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有多軸控制、圖形模擬、多種補償、多種參數(shù)的存儲及調(diào)用、集中操作、故障自動診斷、多種參數(shù)顯示等功能。系統(tǒng)*大可控制4個進給軸和1個主軸,進

電氣改造部分及數(shù)控系統(tǒng)電氣改造部分主要是將舊的電氣控制系統(tǒng)更換為全套SIEMENS電氣控制系統(tǒng)和安裝全新的數(shù)控刀架控制系統(tǒng)。本機床數(shù)控系統(tǒng)采用西門子SINUMERIK802D系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有多軸控制、圖形模擬、多種補償、多種參數(shù)的存儲及調(diào)用、集中操作、故障自動診斷、多種參數(shù)顯示等功能。系統(tǒng)*大可控制4個進給軸和1個主軸,進給單元采用交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)。在本車床上,系統(tǒng)控制了3個軸:主軸、X軸、Z軸,實現(xiàn)了X軸和Z軸聯(lián)動。X軸、Z軸由兩臺交流伺服電機驅(qū)動,電機裝有內(nèi)置編碼器,與數(shù)控系統(tǒng)及驅(qū)動系統(tǒng)構(gòu)成位置半閉環(huán)控制。


  控制過程。每個按鈕的信號輸入到802D系統(tǒng)的PLC輸入端,經(jīng)PLC的邏輯控制,輸出到PLC的輸出端控制繼電器或6RA70的開關(guān)量輸入端子從而實現(xiàn)主軸控制系統(tǒng)的各種工作狀態(tài),具體的控制過程請參照電氣原理圖及PLC程序中相關(guān)內(nèi)容。進給傳動系統(tǒng)。本機床有1個數(shù)控刀架、2個進給軸、橫向為X進給軸、縱向為Y進給軸,其運動均由西門子SINUMERIK802D數(shù)控系統(tǒng)控制,由SIMODRIVE611UE驅(qū)動2臺1FK6交流伺服電機執(zhí)行。


  數(shù)控刀具系統(tǒng)為滿足切削各種型鋼軋輥孔型的需要,根據(jù)本車床的刀架結(jié)構(gòu),特別設(shè)計了一套合適的刀具系統(tǒng),包括車削槽鋼、角鋼、圓鋼、工字鋼、扁鋼等軋輥品種孔型的刀具。改造前后效果對比及效益分析,數(shù)控系統(tǒng)代替人工控制,精度大幅提高普通C84125軋輥車床的精度(在車床理論精度范圍內(nèi))主要依賴于車工的操作技能和操作的認真程度,很容易受個人的操作水平、情緒和工作態(tài)度的影響,因而精度波動幅度較大,一般大于0.1mm.車床改造后,車床的精度由車床固有精度和SIEMENS802D數(shù)控系統(tǒng)決定,特別是在連續(xù)工作且沒有外界因素干預(yù)的情況下,基本不受人的影響。而SIEMENS802D系統(tǒng)的數(shù)控伺服電機的控制精度可以達到1m(1/1000mm),考慮到綜合精度影響因素(機械部件彈性變形、刀片磨損、刀桿彈性變形等),車床*終的整體精度可以控制在0.05mm左右,而且輸出穩(wěn)定。


  專業(yè)刀具系統(tǒng)代替成型刀,勞動強度大幅降低普通軋輥車床加工孔型時,使用整體刀(重10kg左右),要經(jīng)常性地調(diào)整刀的方向,且不同的孔型必須使用不同的刀具,這樣就導(dǎo)致經(jīng)常性的換刀,勞動強度較大。改造后的數(shù)控車床以高轉(zhuǎn)速,低進給和小刀片,全輪廓的加工理念來獲得高的生產(chǎn)率。它使用硬質(zhì)合金刀具,盡量達到一個程序,一類刀片,一次換刀,全程適用,即在同一個程序里千方百計減少換刀的次數(shù),這就大大降低了勞動強度。


  結(jié)語實踐證明,型棒材廠的數(shù)控改造和數(shù)控應(yīng)用是很成功的。經(jīng)過數(shù)控車床加工的軋輥比普通床加工的軋輥軋制量要提高15%25%,消除了因車削誤差大造成的軋件扭轉(zhuǎn)、產(chǎn)品幾何尺寸偏差大等缺陷,降低了勞動強度,減少產(chǎn)品過程中的中間廢,負差率提高0.3%左右,年增效益百萬元左右,當年可收回車床改造全部投資。雖然,在應(yīng)用方面還處于初級階段,但是本廠正在研究和實施更深入的應(yīng)用方案。同時策劃改造另外一臺普通C84100車床,并打算采用更先進的光柵測量技術(shù),實現(xiàn)全閉環(huán)控制,進一步提高加工控制精度。


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